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除尘器专题
 
 
    把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时,除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。
除尘器动态

首页>>除尘器动态>>袋式除尘器在燃煤电厂中的应用

锅炉

  由哈尔滨工业大学在呼和浩特发电厂首次开发5万千瓦供热机组国产布袋除尘技术获得成功,12月下旬通过自治区环保部门验收。据专家们介绍,这项技术还可以利用在更大发电容量机组的锅炉除尘改造上。

  呼和浩特发电厂位于市区西部,是一家较老的火力发电企业,两台5万千瓦供热机组投产于1996年。投产之初,由于除尘效果不好,环保部门不预验收,该厂委托兰州某电除尘厂家进行设备改造,对方承诺电除尘改造后,烟尘排放浓度能够低于国家规定的每立方米200毫克标准。但是,1999年改造完成后,烟尘排放浓度仍然每立方米达380毫克左右,超过国家规定标准。

  呼和浩特发电厂由于燃煤的特殊性,致使烟气排放比电阻高,5、6号机组除尘器以静电吸附原理工作,与特殊煤种不适应,致使烟尘排放不能够达标。国内静电除尘器的专家认为,只有通过过滤原理的布袋除器,才能彻底解决烟尘排放超标的问题。但是,燃煤锅炉专用布袋除尘技术在我国应用才刚刚起步,应用布袋除尘在资金技术上仍有许多困难。2001年,内蒙古电力公司扩建呼和浩特发电厂2×20万千瓦供热机组工程(即呼和浩特丰泰发电公司),首次设计采用布袋除尘的技术,得到国家计委的支持,并由此解除了对燃煤锅炉袋式除尘的禁令。

  代表着世界最高水平的德国鲁奇公司低压回转脉冲布袋除尘器技术,在呼和浩特丰泰发电公司2×20万千瓦机组应用后,除尘效果良好。老厂2×5万 千瓦供热机组除尘改造,如果采用德国鲁奇公司技术肯定会获得成功。但是,对方价格高。内蒙古电力公司组织专业技术人员,对国内几家环保研究所产品进行认真 调研比选,最后决定采用哈尔滨工业大学环保科技公司的环保产品。该产品采用分室定位布袋除尘技术,与国内其它厂家引进消化国外技术不同的是,这项技术在布 袋除尘器的过滤、清灰、除尘器的保护方面,均比国外脉冲式除尘技术有着明显优势:滤袋保护更为优化,清灰系统大为简化,机组运行可靠性显著提高,运行费用 大大降低,而且价格仅是国外产品的一半,是我国自行研发、并适合中国国情的一项重大发明,从设计到产品全部实现国产化。2003年7月中旬,这项技术在呼和浩特发电厂5号机组应用后,烟尘排放达到预期效果,机组运行保持平稳状态。

  燃煤锅炉袋式除尘器技术,是发电企业关键环保设备。呼和浩特发电厂5号 机组除尘系统在改造过程中,他们把电除尘器改造为布袋除尘器,拆除了静电除器的供电系统,未改变电除尘器壳体和进出口烟箱的原结构,在原电除尘内部重新组 合,对原三层多孔气流分布板进行重组,使之成为粉尘预分离装置,解决了未燃烧尽的煤粒磨损和烧损滤袋的问题。为达到较高排放标准,实现了净气室的零泄漏, 旁路阀实现无泄漏。为防止除尘器停机后产生的结露,在除尘器的进口安装了圆盘提升冷风阀,解决了除尘器内部烟气置换问题。采用分室定位反吹机构及自动张紧 装置,结构简单,运行可靠,滤袋清灰时,靠反吹气流,即改变动态清灰原理,实现了静态清灰,从而提高滤袋使用寿命。由于分室定位系统消耗动力小,该台设备 从9月8日关闭反吹风机,只靠引风机出口与除尘器净气室的压差,进行净化烟气反吹清灰,并获得了成功。

  呼厂5号 机组除除尘器系统从技术到产品全部实现了国产化,高度简化的清灰系统,使设备故障点大为减少;结构独特的过滤系统,使滤袋保护效果更好。加之较为完善的整机保 护措施,使设备运行可靠性显著提高。本专利产品的优势与特点是“分体并联积木组合”与“高空间净气室结构”等先进设计理念的相结合,为国产大型化布袋除尘技术的应用和推广,开辟了广阔空间。

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